(一)、為鍋爐布袋除塵器運(yùn)行創(chuàng)造良好的外部環(huán)境
1)盡可能減少原煤中的水份。狠抓燃煤管理,要求燃料車(chē)間隨時(shí)配干煤,并且充分利用干煤棚和混煤統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)存干煤,以備雨季備用,以減少進(jìn)入制粉系統(tǒng)的水份。
2)鍋爐布袋除塵器振打系統(tǒng)壓縮空氣加裝裝置。鍋爐布袋除塵器振打系統(tǒng)壓縮空氣有帶水現(xiàn)象,雖然量不大,但隨時(shí)間的推移也不容忽視,加裝裝置后,壓縮空氣帶水現(xiàn)象明顯減輕。
3)提高粗粉分離器、細(xì)粉分離器效率,盡力避免制粉系統(tǒng)超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),防止鍋爐布袋除塵器超負(fù)荷運(yùn)行。
在檢修中,除加大力度制粉管道的泄漏點(diǎn)外,還認(rèn)識(shí)到系統(tǒng)內(nèi)鎖氣器的嚴(yán)密性對(duì)粗粉分離器、細(xì)粉分離器的效率有較大影響,于是組織專(zhuān)人檢查粗粉分離器內(nèi)錐鎖氣器、粗粉分離器回粉管鎖氣器及細(xì)粉分離器下粉鎖氣器等鎖氣器的嚴(yán)密性,并將部分鎖氣器加以改造,個(gè)個(gè)鎖氣器嚴(yán)密,地提高了粗粉分離器、細(xì)粉分離器效率,把鍋爐除塵器入口介質(zhì)的粉塵濃度控制在約70g/Nm3的設(shè)計(jì)值水平,有力地提高了布袋除塵器的效率。
另外,利用大修的機(jī)會(huì),檢查、修理粗粉分離器調(diào)節(jié)擋板,調(diào)節(jié)擋板靈活可調(diào)、以準(zhǔn)確定位,并堅(jiān)持每次大修后進(jìn)行制粉系統(tǒng)性能調(diào)整試驗(yàn),使系統(tǒng)內(nèi)介質(zhì)流速在設(shè)計(jì)范圍內(nèi),并各細(xì)粉分離器負(fù)荷平衡,煤粉細(xì)度達(dá)到設(shè)計(jì)值,使整個(gè)系統(tǒng)處于經(jīng)濟(jì)工況下不超出力運(yùn)行,有力了布袋除塵器的正常運(yùn)行。
(二)、鍋爐布袋除塵器常見(jiàn)故障的原因分析
常見(jiàn)故障的原因分析、探討經(jīng)過(guò)實(shí)踐,不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),導(dǎo)致鍋爐布袋除塵器難以正常運(yùn)行而常發(fā)生上述故障的因素較多,但主要有以下幾方面原因:
1)由于粗粉分離器內(nèi)錐鎖氣器、粗粉分離器回粉管鎖氣器、細(xì)粉分離器下粉鎖氣器不嚴(yán)密、粗粉分離器折向擋板調(diào)整欠佳以及系統(tǒng)泄漏等原因,使粗粉分離器、細(xì)粉分離器效率下降,導(dǎo)致進(jìn)入布袋除塵器的粉塵濃度超過(guò)設(shè)計(jì)值70g/Nm3,致使布袋除塵器超負(fù)荷運(yùn)行,效率自然下降。另外,制粉系統(tǒng)超負(fù)荷運(yùn)行,也致使鍋爐布袋除塵器超負(fù)荷運(yùn)行。
2)由于布袋高耐溫能力為150℃,運(yùn)行調(diào)整不佳或布袋積粉自然均會(huì)導(dǎo)致布袋著火燒毀。
3)制粉系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),磨煤機(jī)出口介質(zhì)正常溫度為100℃(布置在其后的布袋除塵器處介質(zhì)溫度≤100℃),高于130℃或低于90℃系統(tǒng)都會(huì)自動(dòng)停運(yùn)。可見(jiàn),制粉介質(zhì)的溫度在范圍,太高則煤粉易爆燃、布袋易著火燒毀;太低則干燥能力下降,煤粉潮濕,易粘在布袋上,引起乏氣流量減小,制粉出力下降,同時(shí)低溫腐蝕加劇。
然而,由于制粉系統(tǒng)抽取的爐煙本身含有水蒸汽(燃燒生成產(chǎn)物),以及原煤水份重、振打空氣帶水,乏氣中必然存在大量的水份,而且鍋爐除塵器及其后部管路是乏氣也是水蒸汽一的排放口,運(yùn)行中正常溫度為100℃,再加上布袋收塵器箱體內(nèi)因低溫腐蝕漏入冷風(fēng)進(jìn)一步降低乏氣溫度,使之低于煙氣結(jié)露溫度而結(jié)露等,而這些水份終全部聚集在乏氣中,使煤粉變得潮濕,極易粘在布袋上導(dǎo)致通流截面減小,通風(fēng)阻力加大,乏氣流量降低,制粉系統(tǒng)出力下降,制粉電耗增加。
4)由于制粉系統(tǒng)采用抽取爐膛燃燒器下部中溫爐煙并摻合部分調(diào)溫?zé)岫物L(fēng)作為制粉介質(zhì),爐煙中不可避免地存在SO2、SO3、水蒸汽等物質(zhì),加上上述原因乏氣溫度常低于結(jié)露溫度,乏氣中有亞硫酸、硫酸等腐蝕性物質(zhì)生成,因而布袋除塵器箱體及其后部管道的低溫腐蝕不可避免。
